淺(qiǎn)析防腐風機主軸與軸承燒毀的原因
發布者: 9I果冻制作厂環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐(fǔ)風(fēng)機是燒結生產的(de)主要設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防腐(fǔ)風機故障停機,將引(yǐn)起暫停(tíng)煉鐵甚至停爐(lú)的特(tè)大事故。
一、防腐風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風(fēng)機D2500一11的主要(yào)參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機(jī)後,防腐風機的自由端振動嚴(yán)重超標,特別是軸向振動很大,位移峰一峰值(zhí)達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由(yóu)端軸向振動特別大,原因有以下幾種:
(1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲(qǔ);(3)軸承不對(duì)中。不平衡和(hé)不對中是(shì)旋轉(zhuǎn)機械普(pǔ)遍和常見的振動原因,但要認真分辨(biàn)各自的特征頻(pín)譜。因為故障振動可(kě)能(néng)是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊(dié)加。滑動(dòng)軸承間隙過大(dà)可使軸改(gǎi)變在軸承內的位(wèi)置,導致不對中,常(cháng)產生二倍頻振動(dòng),使軸與軸承或密封等(děng)零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不(bú)是故障振(zhèn)動的根源,而(ér)不平衡、不對中或軸彎曲才是故障(zhàng)源。
2.振動分析的(de)初步結論(lùn)頻譜分析表明,防腐風機(jī)的主要振(zhèn)動特征為,自由端軸向振(zhèn)動超標;各方向主要(yào)頻率成分(fèn)為(wéi)軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍(bèi)頻等諧波。
振(zhèn)動分析的初步(bù)結論為:(1)由於變形、磨損等原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙(xì)過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開始現場冷態動平衡,其後風機各點振動值(zhí)明(míng)顯(xiǎn)下降,但自由端軸向振動仍很大,位移峰(fēng)一峰值達(dá)77.2μm。解體檢(jiǎn)查(chá)發現,風機自由端上(shàng)、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦後,風機(jī)各點振動值在正常範圍內,但自由端軸向振(zhèn)動相對其它(tā)點仍偏大,一倍頻占主要(yào)成分,且軸向很(hěn)大。
可以確(què)定風(fēng)機轉子存在的不平衡,主要由熱變形引起,運行時間越長(zhǎng)不平衡越(yuè)明顯。10月20日(rì)進行2次次現場冷態動平(píng)衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸(zhóu)向位移峰(fēng)一峰值為48.8μm;動平衡後分別(bié)降至3μm和30μm。風機自由端水平方(fāng)向(xiàng)一倍頻占主(zhǔ)要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風(fēng)機(jī)運行約(yuē)4天後,各向振動值緩慢變大,可見(jiàn)轉子仍然存在不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽(chōu)風機在很接近實際運行工況的熱態情(qíng)況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移(yí)峰一峰(fēng)值為27.87μm,軸向(xiàng)位移峰一峰值為58μm;動(dòng)平衡(héng)後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主抽風機的振動故障(zhàng)已經解決。
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